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為了滿足金粉粉后處理生產(chǎn)日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,無(wú)錫市雙瑞機(jī)械研制設(shè)計(jì)的新型全密閉過(guò)濾洗滌干燥三合一設(shè)備,代替現(xiàn)有板框壓濾機(jī)進(jìn)行粗銀粉的過(guò)濾、洗滌、干燥等操作工序。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的試運(yùn)行,在實(shí)際生產(chǎn)中的應(yīng)用實(shí)踐證明,新型三合一設(shè)備可顯著的降低了現(xiàn)場(chǎng)氨氣濃度,取得了良好的效果。
全密閉過(guò)濾洗滌干燥三合一設(shè)備 結(jié)構(gòu)原理
無(wú)錫市雙瑞機(jī)械設(shè)計(jì)了一臺(tái)過(guò)濾洗滌干燥一體機(jī),主要由傳動(dòng)裝置、升降裝置、機(jī)械密封、人孔、罐體、攪拌系統(tǒng)、出料閥裝置、支腿等。其工作原理是利用高壓氮?dú),在罐體內(nèi)產(chǎn)生正壓,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)固液分離。在同一容器內(nèi)可完成從進(jìn)料到過(guò)濾、洗滌,干燥,*后到出料等全過(guò)程的連續(xù)操作。
由于新型全密閉過(guò)濾洗滌干燥三合一設(shè)備 首次運(yùn)用于冶金粗銀粉的后處理生產(chǎn),設(shè)計(jì)時(shí)沒(méi)有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可以參考,并且該設(shè)備在冶金行業(yè)的運(yùn)用極其少見,同時(shí)由于廠房已經(jīng)建成設(shè),設(shè)備為后期采購(gòu)安裝,受到場(chǎng)地等多方面的限制,所以在設(shè)計(jì)上存在一定的缺陷,同時(shí)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的試運(yùn)行,也暴露了一些存在的問(wèn)題,現(xiàn)將試運(yùn)行實(shí)踐過(guò)程簡(jiǎn)述如下:
一階段:進(jìn)料并過(guò)濾完一反應(yīng)釜沉銀反應(yīng)釜的物料后,觀察一體機(jī)內(nèi)部,銀粉大約占三分之一容積,本著簡(jiǎn)化操作流程的目的,將第二反應(yīng)釜沉銀反應(yīng)釜的物料加入,繼續(xù)后續(xù)步驟,出料時(shí)發(fā)現(xiàn)攪拌槳所受阻力較大,且出料后現(xiàn)場(chǎng)氨味較重,說(shuō)明洗滌效果較差,同時(shí)進(jìn)兩反應(yīng)釜沉銀后液的做法不可取,改為每次進(jìn)一反應(yīng)釜沉銀后液,處理完畢后再進(jìn)第二鍋。
二階段:經(jīng)過(guò)幾次試車后,發(fā)現(xiàn)進(jìn)料速度越來(lái)越慢,檢查反應(yīng)釜后發(fā)現(xiàn)沉銀反應(yīng)釜底部銀粉沉積,導(dǎo)致反應(yīng)釜放料口堵塞且后續(xù)銀粉大量堆積,銀粉無(wú)法通過(guò)自流方式進(jìn)入一體機(jī),于是在反應(yīng)釜上增設(shè)一趟壓縮風(fēng)管道,將反應(yīng)釜內(nèi)壓力提升至0.2MPa后打開放料閥門進(jìn)料,杜絕銀粉沉積現(xiàn)象的發(fā)生,同時(shí)可以將反應(yīng)釜內(nèi)沉銀后液一次性過(guò)濾完畢,極大的減少了進(jìn)料過(guò)濾步驟的重復(fù)操作次數(shù),降低了操作繁瑣程度與進(jìn)料操作時(shí)間,平均每鍋減少20min。
三階段:由于一體機(jī)多為制藥行業(yè)應(yīng)用,設(shè)計(jì)的水管主要作用為降塵及沖洗攪拌槳軸承,噴頭出水量不滿足我廠生產(chǎn)實(shí)際需求,補(bǔ)水時(shí)間過(guò)長(zhǎng),增加單反應(yīng)釜處理時(shí)間,于是將反應(yīng)釜上原有補(bǔ)清水管道作為一體機(jī)補(bǔ)水管道使用,減少操作時(shí)間的同時(shí)通過(guò)反應(yīng)釜補(bǔ)清水,可以起到?jīng)_刷反應(yīng)釜底部少量殘余銀粉及一體機(jī)進(jìn)料金屬軟管內(nèi)殘余銀粉的雙重作用。
四階段:一體機(jī)燒結(jié)板上方銀粉隨著試車的進(jìn)行,其厚度不斷增加,造成攪拌槳負(fù)荷增大,超出正常范圍,影響生產(chǎn)安全,導(dǎo)致需經(jīng)常清理致密銀粉層,清理勞動(dòng)強(qiáng)度大,操作難度高,影響正常生產(chǎn)進(jìn)行,經(jīng)過(guò)觀察后,發(fā)現(xiàn)是一體機(jī)攪拌槳反轉(zhuǎn)平整物料功能,使燒結(jié)板上方銀粉逐漸密實(shí),造成銀粉層厚度逐漸增加,進(jìn)入一體機(jī)內(nèi)部將致密銀粉層鏟除清理后,重新進(jìn)行試車,不再使用平整物料功能,隨著試車的進(jìn)行,銀粉層始終保持在攪拌槳的*低點(diǎn)且不再增加,保持穩(wěn)定,同時(shí)銀粉層與燒結(jié)板形成了預(yù)過(guò)濾→二次過(guò)濾的過(guò)濾結(jié)構(gòu),既保證了過(guò)濾效果,又保護(hù)了燒結(jié)板。從而延長(zhǎng)了燒結(jié)板的清理周期,有利于生產(chǎn)正常進(jìn)行。
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間試生產(chǎn),一體機(jī)過(guò)濾的銀粉較使用傳統(tǒng)壓濾機(jī)過(guò)濾的銀粉,含水量指標(biāo)更加穩(wěn)定且普遍下降7%~8%,并且生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境改善明顯,廠房氨氣濃度有較大改善,已無(wú)明顯氨氣,工人勞動(dòng)強(qiáng)度降低,但操作精細(xì)程度要求提高,操作時(shí)間與之前相比有所延長(zhǎng)。
金粉銀粉新型全密閉過(guò)濾洗滌干燥三合一設(shè)備 存在的問(wèn)題及改進(jìn)思路
除了在實(shí)踐過(guò)程中已發(fā)現(xiàn)并且解決的問(wèn)題,還有部分未解決的問(wèn)題簡(jiǎn)述如下 :
問(wèn)題一:反應(yīng)釜軸封密封不嚴(yán),因一體機(jī)為后期采購(gòu)加裝設(shè)備,前期設(shè)計(jì)階段反應(yīng)釜未進(jìn)行壓力設(shè)計(jì),導(dǎo)致后期改造之后,反應(yīng)釜?jiǎng)用芊馓幟芊獠粐?yán),影響反應(yīng)釜加壓過(guò)程,且對(duì)反應(yīng)釜攪拌槳正常工作有一定影響。
問(wèn)題二:一體機(jī)排液管道較長(zhǎng),管道進(jìn)出口垂直落差較大,且一體機(jī)出液口處于低位,在管道內(nèi)濾液的作用下,導(dǎo)致一體機(jī)出液口阻力增大,不利于過(guò)濾的進(jìn)行,延長(zhǎng)過(guò)濾時(shí)間,影響生產(chǎn)的順利進(jìn)行的同時(shí)在一體機(jī)出液口處易造成極細(xì)小顆粒沉積并堵塞管道。
問(wèn)題三:一體機(jī)手動(dòng)放料閥門在每鍋一體機(jī)做完后必須打開并清理,否則銀粉附著在內(nèi)壁導(dǎo)致閥門無(wú)法嚴(yán)格密封,有漏液風(fēng)險(xiǎn)。此步驟操作量較大且操作過(guò)程中會(huì)有少量氨氣逸散,局部氨氣濃度較高,造成環(huán)境污染的同時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作人員有一定影響。
金粉銀粉新型全密閉過(guò)濾洗滌干燥三合一設(shè)備 今后改進(jìn)方向
在基本解決氨氣散排與銀粉含水量問(wèn)題以后,改進(jìn)方向主要有以下兩點(diǎn)。
(1)盡量壓縮作業(yè)時(shí)間,目前一體機(jī)根據(jù)物料情況不同,處理1反應(yīng)釜物料時(shí)間在1.2~1.6h之間,現(xiàn)有板框壓濾機(jī)處理2反應(yīng)釜物料時(shí)間在1.5~2h左右,根據(jù)我廠現(xiàn)行作息時(shí)間,一體機(jī)處理能力稍顯不足,所以將一體機(jī)處理1反應(yīng)釜物料作業(yè)時(shí)間壓縮至0.6到0.8h,使其更加符合實(shí)際生產(chǎn)需求,變得尤為重要。
(2)作業(yè)全流程自動(dòng)化控制,一體機(jī)本身可以通過(guò)設(shè)定完成自動(dòng)化控制,但為了解決生產(chǎn)中遇到的實(shí)際問(wèn)題,在作業(yè)流程中加入了反應(yīng)釜相關(guān)閥門的控制步驟,因?yàn)榉磻?yīng)釜上相關(guān)閥門大多為手動(dòng)控制閥門,所以無(wú)法直接與一體機(jī)形成聯(lián)動(dòng),達(dá)到自動(dòng)控制。同時(shí)一體機(jī)本身的操作流程相對(duì)于傳統(tǒng)板框壓濾機(jī)來(lái)說(shuō)更為復(fù)雜,對(duì)于精細(xì)化操作要求也更高,如果能做到全流程自動(dòng)化控制,對(duì)于減少人為操作產(chǎn)生的失誤,以及生產(chǎn)的順利進(jìn)行,都有非常大的幫助與益處。